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                廣州石化創新創效工作室開展壓縮機操作優化行動,助力攻堅創效

                   【壓縮機網】原標題:廣州石化創新創效工作室助力攻堅創效
                 
                  在“百日攻堅創效”行動中,廣州石化煉油三部“王斌創新創效工作室”充分發揮帶頭和示范引領作用,組織技術骨干先后開展了污油回煉攻關、壓縮機操作優化、接觸冷卻塔頂空冷操作優化等一系列攻堅創效行動,效果明顯。
                 
                  3月下旬,針對3號焦化裝置低壓氮氣耗量異常增加問題,工作室人員深入現場,認真排查分析氮氣用量情況,發現冷焦水罐尾氣回收系統羅茨風機停止后因慣性的轉動,會引起冷焦水系統補氮動作。工作室人員通過優化,將冷焦水罐頂壓力控制由原來的0.9千帕降低至0.6千帕,根據冷焦工況及時調整羅茨風機運行頻率,每天節約氮氣1000多立方米。
                 
                  近日,2號焦化裝置中壓蒸汽耗量偏高,壓縮機入口壓力波動大,影響裝置安全平穩運行。工作室牽頭制定了《壓縮機優化運行控制方案》,要求操作人員控制壓縮機工作點緊貼防喘振曲線運行,針對裝置不同生產階段工況變化大,系統波動大的情況,要求操作人員提前介入,對可能出現的波動預先做好調整。經過持續優化,該裝置中壓蒸汽耗量每小時降低了1.91噸,每年可節約蒸汽成本近50萬元。
                 
                  焦化裝置接觸冷卻塔主要作用是對焦炭塔吹汽、給水冷焦時產生的大量蒸汽和少量油氣進行洗滌。目前,兩套焦化裝置均實行24小時生焦周期,冷焦時間充裕。工作室人員經過分析發現塔頂的4組共8臺空冷不需要全開也可以保證冷卻效果,每組空冷只需要保留一臺便能夠滿足生產需要。工作室人員根據生產實際,精心優化生產操作,要求班組人員在冷卻溫度可控的情況下,每組停下一臺空冷,每天節約用電400千瓦時。
                 
                  4月份,工作室人員還利用2號焦化裝置的廢油回收設施,將兩套焦化裝置的封油罐脫水污油進行收集回煉,每月回煉4噸污油,實現了環保和效益的雙贏。

                來源:中化新網

                標簽: 創效廣州石化攻堅壓縮機  

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