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                廣州石化:創新技術助壓縮機長周期運行

                  【壓縮機網】“裂解氣壓縮機四段吸入壓力在相同轉速,相同負荷狀態下由之前的1520千帕下降至1450千帕左右,下降了約70千帕,標志著裂解氣壓縮機長周期運行攻關獲得成功。”廣州石化化工一部裂解工藝主管蔣幫勇說。
                 
                  裂解氣壓縮機是乙烯裝置的心臟,至2015年4月底,廣州石化化工一部裂解裝置連續運行超過49個月,創造了行業內采用四段壓縮裂解裝置的運行記錄。隨著裝置逐漸進入檢修周期末期,從去年下半年以來,由于聚合物在裂解氣壓縮機四段缸體和級間梳齒密封堆積,導致壓縮機四段吸入壓力由正常1440千帕逐漸上升至1520千帕,壓縮機前三段壓力同步上升。為確保裂解氣壓縮機長周期安全穩定運行,裂解裝置被迫降量生產。
                 
                  為解決這一問題,廣州石化成立了由副總工程師姜立良掛帥的攻關小組,定期召開壓縮機長周期運行攻關專題會。經過不斷的探索和研究,攻關小組決定改變原有在壓縮機段間注入同種配方藥劑的方式,創造性地提出開發針對壓縮機高壓缸結垢的新型配方藥劑,并向裂解氣壓縮機四段單獨注入的新舉措。
                 
                  “開發針對壓縮機高壓缸聚合物剝離的新型配方藥劑,并單獨向壓縮機四段注入,不但在廣州石化沒有采用過,在系統內同類裝置中也找不到經驗借鑒。”蔣幫勇說。
                 
                  為此,廣州石化和壓縮機阻聚劑研制單位進行多次技術交流,合作開發針對壓縮機高壓缸聚合物剝離的新型配方藥劑,并制訂了藥劑注入的詳細方案。攻關小組通過逐漸加大藥劑注入量和不斷調整注入比例的方式,觀察裂解氣壓縮機四段吸入壓力變化情況,z*終找到了z*佳的注入量和藥劑配比。
                 
                  “乙烯裝置長周期運行的關鍵在于裂解氣壓縮機,本次新技術的成功應用,不僅解決了制約壓縮機長周期運行的瓶頸,也為國內同類壓縮機的防聚合工作提供了經驗。”化工一部副部長徐忠說。
                 

                標簽: 廣州石化壓縮機空壓機  

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